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“这0.001克,直接影响我国主战战机性能!”

1毫克

约等于1粒米重量的1/25

看似微不足道

但在高精密装调工钱得顺看来

“这1毫克直接影响着

我国主战战机的性能”

他突破手工操作电钻技术的极限

为我国战机穿云破雾

锻造“定海神针”

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当我国主战战机冲破云霄时

一个巴掌大的合金配重块

正以每分钟数万转的速度

在压缩机内无声“起舞”

保持机舱内的温度始终恒定

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这个配重块

堪称调节战机温度的“定海神针”

如果加工精度不达标

就会导致压缩机在高速旋转时

产生剧烈振动、损坏

战机的温度也会随之失衡

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为了保证战机的安全

中国兵器工业集团

关键技能带头人钱得顺

练就了切削1毫克的绝技

把配重块的精度提升到了

目前行业内该领域加工的极致

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他在蒙眼状态下

挑战用电钻将合金配重块

一次性削掉1毫克

分毫不差

钱得顺说:

“像这样精细的操作

那都不是靠肉眼去衡量了

靠的是用心去感受

和手上的功夫”

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2008年

24岁的钱得顺

接到一项全新的特殊任务

为我国某新型主战飞机的压缩机

进行调试和装配

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配重块处于压缩机内部

一个偏狭刁钻的位置

只能透过一个小窗口进行操作

操作过程中

要保持高速振动的钻头

与配重块的弧形面

始终垂直

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为了练好基础

钱得顺面对车间的墙壁

手持8斤重的电钻

扎稳马步

确保钻头与横线保持垂直

从最初的2分钟到稳立40分钟

足足练了两个多月

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但更大的挑战还在后面

钱得顺说

“最大的工艺难点是

去掉的重量要到毫克级别

刚开始操作的时候

我一钻头下去能打多少

心里是没有底的

我们也是通过不停地去试”

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舍不得浪费好产品

他就在打废的合金块上反复试验

就连下班后和周末

也常常是一早就扎进工位

再一抬头时已是深夜

一晃三年过去

2011年

钱得顺带头完成

第一架国产先进战机

压缩机的调试与装配

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上千次练习

上万次打孔

钱得顺从一名普通工人

成长为行业领军人物

如今

距离新型战机翱翔蓝天

已过去14年

钱得顺将自己首创的特色操作法

传授给每一位工友

将国产战机压缩机的加工精度

提高了四倍

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2013年

钱得顺担任航空班班长

组建“00后”团队

累计发明数十项工装工具

应用于各型重点产品攻关

2023年

钱得顺荣获

北京市“首都劳动奖章”荣誉称号

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“随着装备的升级、材料的变化

钻削空间更狭小了

我们的钻头更细了

我希望我们每一个人

技能都能达到更高的精度

都能独立地去解决一些问题

这可能是我最大的成功”

目前

以钱得顺名字命名的创新工作室

正在承担最新一代战机的

零件调试与装配

【编辑:李岩】